“dCi 11缸蓋152-C4機床,簡直就是一臺吃刀的老虎機。換上一把刀才加工一件缸蓋,就打壞了。”
東風商用車發動機廠dCi 11作業部缸蓋二班班長,提起2010年新增的缸蓋152-C4機床還免不了一陣子抱怨。2010年9月份,為了迎戰dCi11發動機高產,東風商用車發動機廠購進一批缸蓋設備,唯有這臺152-C4機床幾乎天天打刀。
據統計,2010年9月至11月,三個月內打刀63把,造成缸蓋報廢53件。而且,每打一把刀就要耽誤30分鐘,當班完不成任務就得連班。班長只好中午頂班,讓操作工先去吃飯,然后再來換他。此外,加工成本也居高不下。63把刀損失10.25萬元;報廢53件缸蓋,損失12.86萬元。兩項合計22.11萬元。
在2010年12月初的QRQC(快速反應質量控制)會上,當東風商用車發動機廠廠長聽說這一情況后,心疼地說:“這簡直是極大的浪費。”當場提出:不改善決不罷休。
改善小組成員說,從12月1日到15日,經過15天的現場觀察分析發現:加工時的排水量大小造成鉆孔時排屑不暢。排屑問題解決后,一個星期無打刀現象。后來,一周又出現1-2次打刀現象。再找原因,又發現:軸承密封性欠佳。改善后,問題還沒根治。最后又找到一個原因:夾具的銅套磨損嚴重后,也會打刀。經過觀察,發現一把刀加工20件后更換最理想。
通過持續的改善,2011年3月份雖然dCi11發動機產量高達3600臺,但是152-C4機床沒有打一把刀。從4月份到現在的驗證結果看,運行很正常。